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苏州地区电镀厂使用重金属捕捉剂改善废水

项目背景

主要污染物:废水中含有高浓度的重金属(如镍 Ni、铜 Cu、锌 Zn)、部分含有氰化物、次磷酸盐等络合态金属物质。

问题挑战

  • 电镀废水中重金属浓度通常为几十至数百 mg/L,且多以络合态存在,使用传统沉淀剂往往无法达标

  • 需达到《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)“表三”要求(如Ni、Cu、Zn ≤ 0.5/0.3/1.5 mg/L)

  • 镍、锌等金属以络合态存在,普通沉淀方法难以完全除去,且污泥量大、运行成本高


解决方案

  1. 预处理及pH调节

    • pH 调至6.0–9.5

  2. 破络处理

    • 针对含次磷酸、EDTA 镍/锌合金废水,先使用破络剂或专用预处理剂,使金属离子从络合态释放

  3. 投加RS200 重金属捕捉剂

    • 按废水中重金属量投加10–15倍(按 mg/L 计算);静置10 分钟

    • 接续加入PAC 与 PAM 混凝剂,形成絮凝体并沉淀

  4. 出水达标

    • 出水金属浓度可稳定降至 Ni < 0.1 mg/L,Cu、Zn 等 ≤ 0.3 mg/L,实现“表三”标准


 处理效果总结

指标 投加前 投加后
镍(Ni) 8–300 mg/L < 0.1 mg/L 
铬/Cu/Zn 等 数 mg/L–数十 mg/L ≤ 0.3–1.5 mg/L(符合表三)
污泥量 高(化学沉淀) 显著减少
处理成本 较高 投加量减半、成本降约30%
操作时间 捕集剂10 分钟反应,工艺周期缩短

 亮点与借鉴意义

  • 破络+捕捉双剑合璧:针对络合态金属效果显著,对化学镍/锌镍废水尤其适用

  • 投加精准效率高:仅需10–15倍倍量捕集剂即可出水达标,且可与混凝剂同步使用

  • 成本与污泥双降:使用量少、出水合规,且污泥产出减少约30%以

  • 地区适配性强:方案为苏州本地成熟技术,易推广至昆山、吴江、常熟等地电镀园区


小结

          苏州电镀行业通过应用重金属捕捉剂配合破络剂与混凝工艺,成功将废水重金属浓度从几十/百 mg/L 降至 < 0.1 mg/L,并稳定符合“表三”标准,实现处理效率和成本的双赢。该案例可为周边电镀企业提供参考。